在孙家岔龙华煤矿辅助运输队的维修车间,零件没有“报废”这一说,只有不断“再生”的机会。工友们常说:“咱们这是从废铁堆里‘捡’钱,在紧日子中‘闯’路。”

一大早,维修工罗师傅就猫在操作台前忙活起来。一批旧刹车泵在他手中经历拆解、清洗、研磨、装复……不到半个钟头,一件翻新好的刹车泵“下线”待命,随时准备重返井下“上岗”。今年以来,像这样被救活的旧件,已经有162件,累计省下材料费大约42万元。
车辆配件损坏需及时更换,新件采购价格还不低。面对这种情况,辅助运输队没有图省事“一换了之”,而是自己动手建起“再生工厂”,把换下来的旧零件全部收回来,按“能直接修好用的”“需要拼装改造的”“能拆零件再利用的”分门别类。技术好的老师傅带着修,责任落到人头、台账记得清清楚楚,真正做到“能修不换、能拆不扔”。
从刹车泵、转向机,到马达、发电机,大到总成件,小到一颗螺丝,都在这儿迎来了“二次上岗”。更提气的是,职工们还自发组织起来搞修旧利废,轮着利用工余时间上手干。“谁修好的、谁签字、谁拿绩效”,月底一挂钩,大家你追我赶、抢活干,修旧利废从“要我做”变成了“我要做”。
“以前换个防爆马达,没六千块钱下不来,现在几乎不花钱就能‘救活’,还不耽误出车。”队长马鹏程说。截至9月份,队里材料费降了35%,车辆完好率反而提到98%。“抠”出来的不光是钱,更是煤矿持续发展的硬气。
“再生工厂”只是他们精打细算的一个缩影。在车辆调度上,队里也琢磨出了新法子。早前各部门用车时间散、路线乱,“一人一车、短活专送”成了常态,既费油又伤车。
辅助运输队干脆搞起“拼车制”,建立“需求汇总、路线统筹、时段固定”的调度机制,让一辆车干出几辆车的活儿。合理调配之后,出车次数少了,运行效率高了。
他们还发现,每天下午一点半到两点半这段时间,井下临时调车特别集中,调车调得人仰马翻。于是队里学起公交模式,开出“井下公交专线”,定站、定时、定路线跑起来。这么一来,临时用车少了,人等车的时间短了,车辆利用率也上来了。
不光在“修”和“用”上动脑筋,辅助运输队还在“改”和“创”上找出路。队里搭起“创新提案—可行性论证—落地实施—效果评估”全流程机制,鼓励职工围绕岗位找问题、搞创新。
今年以来,该队已完成叉车警示边界灯设计与应用、车载自动灭火装置的安装与应用、皮卡车轮胎防脱落等12项小改小革,全部用到了实处,把职工的“金点子”变成了“真效益”。
制度保障也跟得紧。队里更新了《驾驶员不规范行为计分办法》,对超速、违章等行为实行阶梯扣分,严重的直接取消驾驶资格;同时推出《正向激励考核制度》,谁提的降本建议好、谁修旧利废成绩突出、谁创新成果实在,绩效分就往上涨,真正把大家的积极性调动起来。
从废件堆里“捡”回42万,从拼车调度中“挤”出效率,从小改小革里“挖”出潜力——孙家岔龙华煤矿辅助运输队用实实在在的行动证明:“紧日子”不是苦日子,而是更聪明、更高效、更可持续的“好日子”。(张帅帅)


